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楼主: zinchgx
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自制CBR 60V 电动跑车

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5701#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-23 15:33 | 只看该作者
今天搞了一整天的车,准备着装车的所有工作,一样一样的完成好,晚上把后轮拆下来,准备换上大的链盘,可是一放上去,链盘跟轮盘体不合适,螺丝孔距和链盘内孔径不一样,在买的时候我就估计到可能会不合适,明天早上要去摩配市场找找合适这这个链盘的轮盘,下午开始装动力系统到车上,然后加注散热油到油冷系统。明晚再搞些细节工作,后天就能开了。上图

[ Last edited by zinchgx on 2013-9-23 at 23:36 ]

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5702#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-24 16:14 | 只看该作者
今天早上去摩配市场找链盘缓冲体,没找到合适的,然后就回来去机械加工那里改好链盘的螺丝孔,因为还要垫多一个链盘所以大链盘的内孔就不用改了,不垫一个链盘的话后链盘就与前齿不在一条直线上。在改链盘孔的时候,还把原来用来加固链盘的铁盘给拆出来,把两个链盘再钻通4个小孔,用螺丝上紧。这样的加固效果就比之前的好了,链盘太大了,受力的强度也要跟着加大才行。下午喷好链盘的漆,再搞一下其他人工作,等油漆干了就把链盘给装到轮子上。
晚上开工先把轮子装上车子,然后把电机装上车,接着就把仪表装上,接好所有的电路,通电试机,仪表正常,换档工作正常。搞好了这些,9点半中场休息一下,然后又继续搞下细节的工作,最后切割好一小截链条,连接好前后牙盘,几经调整,还是不怎么顺利,有两个问题,一个是前后牙盘还是有2mm的直线偏差,二是后牙盘太大,有点影响前齿的啮合。因为上面的两个原因,造成啮合不好,噪音大,而且时间长会影响链条和牙盘的寿命,还有个最严重的,是在3档降到2档或者在1档时,轮子反向给变速箱的力比变速箱连接到电机的阻力要大的多,而且轮子还在飞转,但电机已经停转了。反复加减电门就会形成上面的情况时,链条就崩脱了。不过,明天只要再调整一下电机架的位置就可以了,今晚搞到11点多,奋斗了一天,够累的了,上图

[ Last edited by zinchgx on 2013-9-25 at 00:15 ]

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5703#
发表于 北京市 2013-9-25 05:12 | 只看该作者
Originally posted by zinchgx at 2013-9-23 23:22:

这几天忙都没上过Q,看要过两天才行了。

ok 有空了在慢慢来
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5704#
发表于 江西省 2013-9-25 08:37 | 只看该作者
应该很不错哈。。
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5705#
发表于 贵州省 2013-9-25 09:12 | 只看该作者
Originally posted by 宝驰奔马 at 2010-9-28 00:41:
有想创意的想法,不知道结果怎么样。

结果就是电动车,上街不受限制哪是不可能地。
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5706#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-25 15:06 | 只看该作者
今天早上调整好电机架,然后装好链条,把散热油加到散热系统里,还好之前有经验了,加散热油的过程不费什么时间。可以推出去试车了,马上就试了一下烧胎的效果,结果一下子就掉链了,又装上链盘,试下行驶时的情况,没想到在2档时轻微提速时又掉链了,再装上试下3档跟4档时和情况,不比1,2档容易掉链,但总的掉链情况都是在加大电门,大扭力输出的时候。最后发现问题所在,就是固定动力系统的支架,强度不够,这次换了大链盘后,轮子对地面的扭矩也变大很多,反过来对电机架的力也变大了,在最提速的瞬间把电机架给扭变形了。变形后链条变会大幅度的跳动,然后就掉链了。发现了这个问题,就想着在电机架的底部固定变速箱的地方,在车架的钢材上焊个钢板顶住,不让电机架顺时针的向下扭动。
吃过午饭后就开车到机械加工那里给师傅想办法焊接钢板了,由于是在车子的底部,要把车子抬高,就回去把后轮起车架拿过来,然后用吊机把车头吊起来,费了点劲才焊好。焊好后,在机械加工那烧了下胎给师傅们看了下,车子的动力输出真够暴力,以前没换链盘时,刹死前轮车子稍微向前冲一点而已,现在是车子还要人用点力向后拉才行,不然后就往前冲。不过烧了下胎,转速再继续上去的时候,又掉链了,电机架的强度还是不够,虽然顶住了一头,另外一头受力了还会翘起来。最后在几个围观的师傅下还调了一下后轮的中心线,说是链盘有点偏。最后还是因为电机架强度不够的问题,就像图片中,变速箱与后叉钢板可以放下手指的间隙,动力输出的反作用力会把变速箱给拉着碰到后叉的钢板上。要重新设计加工过一个刚性更强的电机架了,后叉也要再改动一下才行,因为链条孔在换了链盘后,高度不够了,链条会磨到钢板。干脆就再来一次大改吧,把之前计划要加装的防滚支架与电池架也一并开工,因为重新加工电机架,要变动的地方很多。没事,你想让车子更好,就得有改变,反过来如果你不想让车子更好,你也许也不懂那里还有缺陷。L级升C级的计划提前开始了,去年是从M级升到L级。FCLM,上图

[ Last edited by zinchgx on 2013-9-25 at 23:11 ]

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5707#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-26 14:58 | 只看该作者
今天开始上班了,晚上开工把链盘拆下,把散热油排掉一点,拆开电机的线路,又把动力系统给拆下来了,然后又把前面的电池给拆下来。拆完后,把满地的螺丝,垫片,给收拾好,就坐在一旁想,车子内部结构又要重新设计了,主要是动力系统的支架有点难,要有强度,又要有可以调节位置的活动范围,昨晚就开始想了,但还是没能确定一个好的方案,还是要两三天的时间慢慢沉淀才行。上面的图片,拍的时候是正的,但因为图片尺寸高度过高,网站把图片自动变横了。
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5708#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-27 15:04 | 只看该作者
今晚下班后动手把电机放到车子合适的位置,就在那想加固的方案,还用纸皮剪了下造型,想了好几个方案,最后到了10点钟才把最终的方案给定下来了了,加工方案也想好了。好久脑子没超频运行了,在想通的那一刻还是蛮爽的,因为在那一刻,整个设计的以及加工完成后的3D图像,一下就完整浮现在眼前,然后就能开始在脑海中验证实际安装后,有没有出现问题的地方,最重要的也最容易忽略的一点就是,螺丝孔的位置,会不会在安装的时候,因位置不好无法用扳手够到,就算你能用手够到抓住,但没法用扳手上紧,这就是最大的缺陷。出来通过最后的验证没问题后,这个设计方案就定下来了,加工方案自然也在脑海中出来了。呵呵,就像电脑差不多,明天就可以利用上班的空闲时间来加工了。

[ Last edited by zinchgx on 2013-9-27 at 23:08 ]
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5709#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-28 15:15 | 只看该作者
今天上班有点忙,到晚上才有点时间下来搞下车,把电机架拆出来。然后下班的时候才开始切割电机架,准备是在原来的电机架上加固,这样会方便一些,有现成的尺寸在只要把厚的钢板焊上就可以了,螺丝钉照原来的位置钻。明天开始去机械加工那给师傅加工。
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5710#
发表于 上海市 2013-9-29 13:51 | 只看该作者
赞一个 看上去很漂亮
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5711#
 楼主| 发表于 北京市 2013-9-29 15:55 | 只看该作者
今天白天去机械加工那用剪好的纸皮,把形状给描在钢板上,然后给师傅氧割下来。今天机械加工比较忙,本来叫师傅把电机架加固的两条钢板焊上,然后照原来开孔的地方钻孔和铣长孔。但下午6点去的时候还剩下长孔没铣好,但也先拿回来了,因为今晚用电机架定好安装固定的位置。
晚上开工把总共6块钢板给打磨好,最怕就是打磨氧割的钢板了,因为要打磨平钢板的边,主要有直角焊接的边还要仔细打磨平直来才行。打磨好钢板后,就要把电机放到电机架上,然后摆好在车子内部的位置,开始定好每块钢板的配合位置,确定好造型的尺寸不会有大的误差,最后定好两块主要的基准钢板的位置,和开孔位置,明天先开好这块钢板的孔,回来写好电机架的两个孔位置,然后上紧螺丝后,再确定另外两个孔的位置。因为现在设计的电机架,没有调节的余地了,所以每个螺丝孔的都要定得很准,不然就装不上螺丝。
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5712#
 楼主| 发表于 广东省 2013-10-2 14:30 | 只看该作者
这两天过来上班很忙,而且机械加工那里又刚好放两天假了,没法去加工东西,明天要去玩一天,要后天才能开工了。
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5713#
发表于 四川省 2013-10-4 05:29 | 只看该作者
留个位观看你的大作!顶你
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5714#
 楼主| 发表于 广东省 2013-10-4 15:44 | 只看该作者
今天把电机架拿出去加固焊接,电机架的工作,总算完成了,晚上用螺丝固定好在车架确定没问题了。然后就把后轮,后叉给拆下,明天拿去加工链条孔的位置。上图

[ Last edited by zinchgx on 2013-10-4 at 23:51 ]

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5715#
 楼主| 发表于 北京市 2013-10-4 15:44 | 只看该作者
网络不好,发重复了

[ Last edited by zinchgx on 2013-10-4 at 23:52 ]
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5716#
发表于 云南省 2013-10-4 15:53 | 只看该作者
这个帖子,是论坛里最震撼我的了,今日又来看看,这个才叫玩!
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5717#
发表于 广东省 2013-10-5 03:09 | 只看该作者
顶!有空来观望一下
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5718#
发表于 广东省 2013-10-5 08:32 | 只看该作者
太长了,也很乏味!没看完。很敬佩楼主蚁力。三年多了,怎么还是一坨坨的!电动车很简单麻。
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5719#
发表于 广东省 2013-10-5 13:03 | 只看该作者
Originally posted by zinchgx at 2013-10-4 23:44:
今天把电机架拿出去加固焊接,电机架的工作,总算完成了,晚上用螺丝固定好在车架确定没问题了。然后就把后轮,后叉给拆下,明天拿去加工链条孔的位置。上图

[ Last edited by zinchgx on 2013-10-4 at 23:51 ...

钢板太厚了!台车越弄越重!那么厚的钢板,能缕空它最好的减重方法.或者用3mm的钢板加肋骨,强度一样够的。最好还是用铝合金板来做好!不过就是不好焊接不好搞。其实我觉得搞车的重点是,如何增加动力、如何减重、如何提高安全系数。

[ Last edited by iso2008 on 2013-10-5 at 21:10 ]
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5720#
 楼主| 发表于 广东省 2013-10-5 15:18 | 只看该作者
今天上班偷溜一个小时出去机械加工厂,把后叉给改好了,晚上下班后就打磨了一下,明天还要抛光,然后喷漆才能装上,要开始准备重新设计加工车子内部的电池架和防滚架。这样重新设计有三个目的,一是为了让电池组“填充”内部的空间,更加合理利用车子内部空间,二是与防滚架组合安装,三是更加快速的可变的挂载方式,提前为更换锂电池组做准备。前面电池组的位置设计得过低了,重心太靠前轮了,方向有点重。为了上面的三个目的,设计上来说有难度啊。好了,上图

[ Last edited by zinchgx on 2013-10-5 at 23:20 ]

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