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电热加浓改成电磁阀加浓
踏板车真空膜化油器,其电热加浓时常失灵,给车主带来耗油烦恼。而且;在夏天根本无须使用。
关于这些,本版早年有过专帖详细介绍;50化油器上有加速泵,通常可以借此将电热加浓废除掉。
但多数125踏板车化油器,本身没有加速泵机构,就不便象50踏板化油器那样简单废除电热加浓。
所以某些电热加浓失灵的踏板车,耗油率相当大;通常,加浓增加的耗油率约每百公里1.4公升。
造成这种故障的原因,是因为电热加浓本身是常开阀,只有在通电正常的情况下,才会关闭加浓。
所以一旦电线没接好、或是内部断路,电热加浓就不会正常关闭,让化油器给汽缸长期增加供油。
而使用电磁阀来代替电热加浓,其优点是反应快,工作状态可见;可人工控制,也可自动化电控。
因为选用了常闭式电磁阀后,平时不开它或是电线断开,就是自动关闭状态,不会开启加浓油路。
对于四冲摩托车来说,需要加浓的机会很少,通常只在冬天冷机状态,平时大部分时间都用不着。
所以搞个常开的电热加浓,就很有耗油隐患;而改成常闭的电磁加浓,平时不用不开=比较保险。
现在国内已经有了体形较小的摩托车电磁阀,还有一些体积较大的汽车化油器电磁阀可以利用。
俺最近利用汽车上的电磁阀,成功取代了125踏板车化油器上的电热加浓,让加浓变成可以控制。
鉴于开模批产有点麻烦,俺无心商道,就在这里发帖向版友们做点介绍,让大家自己去实践体验。
在化油器上安装了电磁阀后,还可以添加根据怠速来控制油浓的电路板,让发动机实现初步电控。
先将化油器上电热加浓底座拆卸下来(拧下两只M5螺丝),再将电热加浓件与铝合金底座分开。
取外形尺寸为32*28*16mm的铝块,将化油器加浓系统的五个孔位,用透明纸描下,反贴到铝块上。
在铝块上按透明纸描下的孔位,分别打出两个5mm的M5安装孔,再分别打出三个2mm的加浓孔。
然后在铝块的上端,用7mm钻头打出安装电磁阀M8细牙螺纹的底孔,其孔深16mm,孔底要尖!
在7mm的底孔内用细牙M8丝攻,绞出10mm深的M8螺纹;再用2mm钻头将7mm孔底打进5mm。
铝材比较粘黏,加工时要特别小心!加工后清理去铝屑,吹气检查三个2mm孔是不是畅通状态。
参照电热加浓底座的大孔尺寸,将5mm安装孔两头用8mm的钻头扩孔,在铝块两面打到适当深度。
最后将此件多余的边角铣去,粗锉刀打圆倒角;再用细锉刀将外表打磨光滑,矬平有气孔的平面。
至此,电磁阀的底座算是加工完成。对于电磁阀,需要将其伸出的导杆头部加工成圆珠形或尖顶。
这样做的目的,是为了减少阀杆对加浓孔锥口的冲击磨损,并让电磁阀可以严密地关闭加浓油路。
将电磁阀拧上去,接上6~12V的电源,吹气检查底孔走气是不是受电流控制,上面两孔是否畅通。
至此,电磁阀与加浓底座系统才能算是加工完毕,可以安装在化油器原先安装电热加浓的位置上。
电磁阀的接线有三种方式:1、接在启动电机的线上,平时关闭,只在电启动的时候打开加浓。
2、接到车头电锁附近,在车头上添置一只带LED电压显示的小开关,启动时车主视情况使用。
3、自制一块能检测发动机转速的电路版,用来控制电磁加浓,只在转速低于怠速底限时开启。
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